問答題2008年9月6日0:40分,5#高爐出現(xiàn)煤氣流中心管道,爐頂溫度在2分鐘之內(nèi)從300℃急劇升至超過1000℃,當班工長采取爐頂打水、開爐頂?shù)獨獾冉禍卮胧o效,為避免燒壞煤氣除塵布袋,對煤氣進行緊急放散。由于爐頂煤氣的壓力、溫度都比較高,煤氣放散后起火燃燒,并夾雜一定的水汽,產(chǎn)生爆震,燒壞爐頂南放散管密封圈、油缸接近開關(guān)線路等,致使在1:05分頂溫下降至400℃以下時無法正常引瓦,待出完鐵后休風52min更換南放散閥密封圈。上述5#高爐煤氣放散事故存在什么問題?簡述處理及教訓(xùn)。

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2.問答題9日由于夜班爐況不好塌料虧料,有擴大料批趕料線,至白班7:40基本趕上料線后縮小礦批,視渣堿偏上有調(diào)堿度,為調(diào)節(jié)氣流第7批改焦角24.50(第四環(huán))為23.50。高爐出第一爐鐵[Si]=0.35%,9:06分時風量小不穩(wěn),減煤減氧,P代Z一車,短暫減風溫40℃,之后風量風壓較穩(wěn),爐況有所好轉(zhuǎn),于12批變料增用KJ至35Kg/t,逐加大氧量。出第二爐鐵[Si]=0.47%,10:40分爐況不好塌料不明,補焦600Kg,之后再補焦一車,11:00減風20KPa(實減15KPa),風壓為206KPa,氧量降至1500m3/h,趕料線明后至12:00多爐況又反復(fù)多次塌料,再次降壓20KPa至風壓188KPa并停氧,期間頂溫偏高,有管道氣流吹出,出第三爐鐵前期[Si]=0.42%,后期[Si]下行,渣鐵物理熱變差,流動性也變壞,爐況向涼。于12:45左右補焦3車,過二批再補焦3車。之后爐況仍不好,于13:47難行塌料至懸料,再次降壓40KPa至140KPa,爐況劇涼,14:05塌料至4.7m,加焦20車,風口變差,渣鐵難出,14:152#風口結(jié)渣后灌渣,14:201#風口倒灌渣,14:253#風口結(jié)渣(19:26自行吹開)。爐涼過程于13:51停煤,白班加焦27車(因懸料實加7車焦,中班加20車焦后扒回7車焦共加凈焦39.8t),白班第30批縮礦批至13500噸(原為14100噸),退負荷至3.85,白班第33批縮礦批至13200噸,停用焦丁和礦石,白班第35批(實為中班)調(diào)停煤負荷至3.0,中班第2批再次縮小礦批至8000噸,負荷退至2.86并配螢石15Kg/t。中班維持慢風作業(yè),快速排放渣鐵,并另加焦13車,至中班后期[Si]回升至0.58%,到夜班第一爐[Si]回升至0.92%,物理熱好轉(zhuǎn),爐涼解除,消除爐涼過程近一個半班。上述3#爐涼事故存在什么問題?簡述處理及教訓(xùn)。