某安裝公司承接了一新建供暖廠的建設(shè)合同。設(shè)備安裝量有4臺引風(fēng)機、8臺鼓風(fēng)機、2臺20t橋式起重機、26臺水泵、4臺膠帶輸機、10臺螺旋輸機、2臺斗式提升機、2臺振動篩的安裝。引風(fēng)機經(jīng)過就位、地腳螺栓灌漿、初找、精找等工序,最先達到了單機試車的條件,機械工程師編制了單機試運方案,直接報送業(yè)主,獲得批準(zhǔn)后,立即組織了單機試運并完善了各項安裝和試車記錄,其各項參數(shù)符合技術(shù)文件的要求。螺旋給料機的減速箱散件到貨,設(shè)備安裝人員清洗了各部件后,就將各機件裝配到機座上。在隨后螺旋給料機的無負(fù)荷試運時發(fā)現(xiàn)設(shè)備振動大,用聽針檢查發(fā)現(xiàn)減速箱內(nèi)有撞擊聲,減速箱軸承溫度高。運行21分鐘后停機,將減速箱解體調(diào)整后,又繼續(xù)補完螺旋給料機無負(fù)荷試車不足的1小時39分鐘,上述超標(biāo)現(xiàn)象消失。在進行煮爐和烘爐后,項目部認(rèn)為整個流程具備聯(lián)運條件,遂編制了聯(lián)運方案,經(jīng)項目總工程師批準(zhǔn)后,報監(jiān)理審批。在聯(lián)運時再次開啟引風(fēng)機,卻發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機振動過大,并損壞了一臺引風(fēng)機的軸承壓蓋。項目部啟動質(zhì)量事故程序,由技術(shù)員組織施工班組查找故障原因。找到了原因,經(jīng)過處理,終于讓引風(fēng)機恢復(fù)了正常工作。質(zhì)量事故程序關(guān)閉。
項目部啟動了質(zhì)量事故程序,在執(zhí)行該程序中有哪些不妥?您可能感興趣的試卷
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機械設(shè)備安裝的一般程序是什么?對解體出廠、現(xiàn)場組裝的機械設(shè)備安裝的要求是什么?
A施工單位和保運人員在保運工作中存在哪些問題?應(yīng)如何整改?
從事件一中,G公司進行負(fù)荷試運行時在試運行條件方面未滿足什么要求?應(yīng)如何處理?
項目部認(rèn)為引風(fēng)機最先達到單機試車條件,請分析還有哪些要完善的地方。
因受介質(zhì)限制而不能進行單機試運行的機械設(shè)備留待負(fù)荷試運行階段運行應(yīng)經(jīng)過誰批準(zhǔn)?背景中能量回收系統(tǒng)的燃?xì)廨啓C組在聯(lián)動試運行階段應(yīng)如何處理?
說明操作工誤操作的主要原因。
已辦理中間交接手續(xù)中的合金鋼管道在聯(lián)動試運行中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)由誰承擔(dān)責(zé)任?說明理由。
規(guī)范對壓縮機空氣負(fù)荷試運轉(zhuǎn)的升壓運轉(zhuǎn)的程序、壓力和運轉(zhuǎn)時間的要求是怎樣規(guī)定的?背景中壓縮機重新運轉(zhuǎn)的程序與時間是否符合試運行的規(guī)定?說明理由。
分析引風(fēng)機在聯(lián)運時的故障原因。
從管道系統(tǒng)未達到試運行前要求具備的條件來分析壓縮機被迫中止試運行的主要原因是什么?