A、停止進(jìn)料、進(jìn)料走反應(yīng)器旁路
B、高分罐底部停止采出
C、排放氫去火炬系統(tǒng)
D、增大補(bǔ)充氫和排放氫
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A、進(jìn)行長(zhǎng)循環(huán)
B、進(jìn)行脫庚烷塔全回流
C、進(jìn)行大循環(huán)
D、保持原有流程不變
A、立即降低反應(yīng)溫度
B、立即降低其負(fù)荷
C、反應(yīng)器系統(tǒng)不做任何調(diào)整
D、反應(yīng)器停止進(jìn)料同時(shí)進(jìn)行氫循環(huán)
A、吸附塔循環(huán)泵立即停車
B、吸附塔壓力降到0.35Mpa
C、關(guān)閉故障旋轉(zhuǎn)閥床層管線上的所有閥門及進(jìn)出故障旋轉(zhuǎn)閥的七股工藝物料
D、打開旋轉(zhuǎn)閥拱頂平衡閥
A、立即關(guān)閉進(jìn)入其拱頂?shù)拿芊庖毫髁俊⒐绊斆芊獠沙稣{(diào)節(jié)閥開到最大
B、立即關(guān)閉進(jìn)入其拱頂?shù)拿芊庖毫髁坎⒋蜷_其拱頂平衡閥
C、立即關(guān)閉進(jìn)出其拱頂密封液
D、立即關(guān)閉進(jìn)入拱頂?shù)拿芊庖毫髁浚绊斊胶忾y不打開
最新試題
為提高加熱爐的熱效率,對(duì)流段一般采用()。
模擬移動(dòng)床中提高L3′/A,則產(chǎn)品PX的單程收率將()。
離心泵試運(yùn)行期間考核的主要目的是()。
高壓鍋爐水中斷后,反應(yīng)加熱爐沒(méi)有聯(lián)鎖時(shí),異構(gòu)化反應(yīng)器應(yīng)()。
模擬移動(dòng)床工藝中泵送循環(huán)流量的控制方法是()向泵送循環(huán)流量控制器提供流量設(shè)定值。
透平壓縮機(jī)組設(shè)置聯(lián)鎖的目的是防止機(jī)組的運(yùn)行條件超出正常范圍而損壞機(jī)組或者發(fā)生安全事故。()
旋轉(zhuǎn)閥系統(tǒng)的個(gè)別氮?dú)鈿饽覔p壞以后,旋轉(zhuǎn)閥()。
某一吸附分離裝置的吸附劑容量為109立方米,非選擇性體積為505立方米,最長(zhǎng)床層管線體積為1立方米。在旋轉(zhuǎn)閥步進(jìn)時(shí)間間隔內(nèi),一次沖洗液、二次沖洗液流過(guò)的體積分別為最長(zhǎng)床層管線體積的1.3和0.5倍。已知該裝置的進(jìn)料流量為280m3/h,進(jìn)料中的非芳烴含量為10%,已知吸附劑的性能參數(shù)A/FA=0.8、L2/A=0.7、L3/A=1.5、L4/A=-0.25。試求該裝置在280m3/h進(jìn)料流量下的旋轉(zhuǎn)閥步進(jìn)時(shí)間?
模擬移動(dòng)床中,在其它工藝變量不變的情況下,Ⅱ區(qū)回流比改變,對(duì)其它區(qū)域流量沒(méi)有影響。()
已知某一吸附分離裝置共裝填吸附劑467.6噸,其裝填體積為579立方米,吸附劑的實(shí)驗(yàn)室密度為840千克/立方米,求吸附劑的裝填效率?