A、增大閥位值時溫度不降
B、投自控時增大設(shè)定值閥位值不增大
C、改變冷卻水量時溫度不變
D、閥位值無法輸入
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A、重排混合物酸肟比偏小
B、重排混合物酸肟比偏大
C、中和pH值高
D、重排反應(yīng)溫度高
A、循環(huán)泵進出口溫差大
B、循環(huán)泵電機電流增大
C、循環(huán)泵出口壓力增大
D、循環(huán)泵進口壓力增大
A、發(fā)煙硫酸和肟的進料流量比小
B、重排循環(huán)泵進出口溫差大
C、中和系統(tǒng)密度顯示大
D、中和pH值偏低
A、肟進料流量計波動大
B、重排循環(huán)泵進出口溫差大
C、中和系統(tǒng)密度顯示大
D、中和氨水消耗量增加
最新試題
造成堿管堵的原因有()。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
蒸餾停車時,熱水系統(tǒng)的蒸氣耗量將增加。
假設(shè)苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
堿管堵后可用()進行處理。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
熱水系統(tǒng)溫度過低將影響蒸餾餾分質(zhì)量。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以一定的比例進行混合可得100%的純硫酸。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。