A、催化劑過濾進料緩沖槽
B、稀己內(nèi)酰胺水溶液緩沖槽
C、離交進料緩沖槽
D、地槽
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A、溶質(zhì)損失越多
B、萃取后所得溶液的濃度越高
C、萃取出來的溶質(zhì)越多
D、生產(chǎn)成本越高
A、加大工藝冷凝液/苯己配比
B、減小工藝冷凝液/苯己配比
C、開大脈沖循環(huán)泵出口
D、關(guān)小脈沖循環(huán)泵出口
A、加快轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速
B、減慢轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速
C、加大苯/粗油配比
D、減小苯/粗油配比
A、加大比例因子
B、減小比例因子
C、加大苯流量設(shè)定值
D、減小苯流量設(shè)定值
最新試題
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
造成熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因有()。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質(zhì)量分數(shù)為()。
假設(shè)苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
熱水系統(tǒng)溫度過低將影響蒸餾餾分質(zhì)量。