A、發(fā)煙硫酸的進(jìn)料量太小
B、環(huán)己酮肟中含水
C、發(fā)煙硫酸濃度低
D、比例因子不當(dāng)
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A、4mol/L
B、0.4mol/L
C、0.04mol/L
D、0.0001mol/L
A、加大發(fā)煙硫酸的進(jìn)料量
B、減少發(fā)煙硫酸的進(jìn)料量
C、調(diào)大比例因子
D、調(diào)小比例因子
A、除去所有金屬微粒
B、徹底清洗
C、徹底干燥
D、氮?dú)庵脫Q
A、先下成品貯槽,再送包裝
B、直接送包裝
C、邊下成品貯槽邊包裝
D、直接裝槽車(chē)
A、蒸餾塔塔溫
B、成品貯槽液位
C、結(jié)片機(jī)工作狀況
D、成品分析結(jié)果
最新試題
造成堿管堵的原因有()。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開(kāi)車(chē)時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來(lái)自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
蒸餾系統(tǒng)壓力高的原因有()。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以一定的比例進(jìn)行混合可得100%的純硫酸。
一管道中有一個(gè)大小頭,內(nèi)徑為200mm和150mm,現(xiàn)測(cè)內(nèi)徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內(nèi)徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
蒸餾停車(chē)時(shí),熱水系統(tǒng)的蒸氣耗量將增加。