A、通過控制苯的進(jìn)料量控制
B、用苯進(jìn)出預(yù)熱器的旁路控制
C、通過加入塔底的蒸氣量調(diào)節(jié)
D、通過加入預(yù)熱器的蒸氣量調(diào)節(jié)
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A、苯貯槽底層液泵
B、萃取塔苯進(jìn)料泵
C、苯泵槽粗苯出料泵
D、苯泵槽精苯出料泵
A、苯
B、粗己內(nèi)酰胺油
C、工藝水
D、硫銨萃取塔來的苯己
A、6h
B、7.5h
C、12h
D、15h
最新試題
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
堿管堵對(duì)蒸餾操作無影響,對(duì)蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
一管道中有一個(gè)大小頭,內(nèi)徑為200mm和150mm,現(xiàn)測(cè)內(nèi)徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內(nèi)徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。